VOCs處理技術升級改造 低溫等離子轉沸石轉輪+催化燃燒
VOCs處理技術升級改造 低溫等離子轉沸石轉輪+催化燃燒摘要
在當前工業生產中,揮發性有機化合物(VOCs)的控制和處理已成為環境保護的重要議題。低溫等離子技術作為一種傳統的廢氣處理方法,雖然在處理低濃度含VOCs廢氣方面具有一定的優勢,但其處理效率相對較低,通常在6.64%至31%之間。隨著環保標準的提高和技術的發展,單一的低溫等離子技術已難以滿足更高的環保要求,政策也已經明確提出要淘汰這種技術。因此,對現有設施進行升級改造勢在必行。沸石轉輪+催化燃燒技術
在當前工業生產中,揮發性有機化合物(VOCs)的控制和處理已成為環境保護的重要議題。低溫等離子技術作為一種傳統的廢氣處理方法,雖然在處理低濃度含VOCs廢氣方面具有一定的優勢,但其處理效率相對較低,通常在6.64%至31%之間。
隨著環保標準的提高和技術的發展,單一的低溫等離子技術已難以滿足更高的環保要求,政策也已經明確提出要淘汰這種技術。因此,對現有設施進行升級改造勢在必行。
沸石轉輪+催化燃燒技術作為一種新型的組合技術,已在國內外得到廣泛應用。該技術結合了沸石轉輪的高效吸附能力和催化燃燒的高效凈化能力,不僅提高了處理效率,還能顯著降低運行成本,且無二次污染。
案例分析
以某漆包線生產企業為例,該企業在末端治理設備整改前采用了催化氧化+吸收+液相多級氧化的廢氣處理工藝,初次投入成本約1000萬元。日常運行消耗了大量的噴淋液、酸堿液、氧化劑,運行成本達300萬元/年。但是,實際運行后,治理效果不佳,廢氣中含有的酚類物質在催化燃燒過程中未能得到有效處理。針對企業的惡臭、異味投訴舉報事件時有發生,而且,產生的危險化學品和廢水等二次污染物需要進一步處理。
在科研人員對這一企業廢氣特征進行深度摸查后,對原二級催化裝置改造并加裝針對酚類物質處理的第三級催化裝置,研發了高效、穩定的催化材料。為此,企業整個改造建設成本降低近一半,運行成本約為原來的1/3,不僅處理效果提升,VOCs排放濃度遠低于當地法規限值,酚類物質去除率96%以上,濃度降至低于3mg/m3。異味投訴問題也徹底解決,且無危險化學品和廢水等二次污染物產生,真正實現了VOCs治理的提質增效、減污降碳。
結論
沸石轉輪+催化燃燒技術的升級改造,為企業提供了一條既經濟又高效的廢氣處理新途徑。通過案例數據可以看出,該技術不僅能夠有效提升VOCs的處理效率,還能降低運行成本,解決異味問題,避免二次污染,是值得推廣的環保升級方案。
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